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技師報於85年11月18日土木日創刊
新聞局出版事業登記證局版省報字第48號


中華民國一○八年十二月二十八日

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社  長:賴建宏

副  社 長:陳玫英、黃騰輝、陳存永

總  編 輯:楊耀昇

副  總 編:朱煌林
營運總監:陳玫英

總  主 筆:周子劍
本期主筆:朱煌林
執行編撰:李惠華
文字記者:許素梅

深開挖經驗分享

程鏡羽  技師

隨著近年施工方法與技術的進步,建築案的開挖深度,相較於過去已不可同日而語,本篇以筆者親身經驗,與各位先進分享深開挖施工遭遇的問題與解決方案。

本建築案為地下8層、地上32層之SRC建築物,面積約1844平方公尺,開挖深度至GL-28.8m。基地四周擋土壁採用厚度1.2m、深53~58m連續壁。因鄰近捷運板南線,連續壁與軌道環片淨距最小為10.67m,在施作連續壁時,於基地內同時構築數十道扶壁與壁樁,厚1.5m、深58m,加強連續壁內支撐力量。

為避免開挖中因地層受壓水之影響,而產生砂湧、管湧、上舉等現象,對鄰近之捷運地下隧道造成影響,本案進而採用封層止水計畫、臨時抽排水計畫。另外於車道挑空區,增加水平向車道梁支撐連續壁,防止壁體過度變形。以下分別介紹這三個計畫:

一、封層止水計畫

開挖前以二重管雙環塞灌漿工法施作封層止水,灌注懸濁型與溶液型漿液固結土層,以降低原土壤之透水係數K。另於隧道側追加保護灌漿,待開挖中監測狀況,檢討後續相關行動。此計畫分三次灌漿:第一次為鑽孔拔除套管前灌入封堵材以固定外管,第二次為CB漿填充地下空洞、軟弱部、水路等大間隙,第三次為MK漿填充較小空隙。各材料表列比較如下:

  封堵材 CB漿 MK漿
材料配比 1.      水泥:150~250kg 同封堵材 1.      MK水玻璃:250L
(每1000L) 2.      皂土:20~60kg 2.      MK反應劑:30~65L
  3.      水:剩餘 3.      水:剩餘
凝結時間 未要求 無一定凝結時間 約60min
灌注量 - <15L/min <12L/min
最大灌注壓力 - 3~5kg/cm2 1~2kg/cm2
灌漿工期 - 共20日,一日約38孔 共29日,一日約26孔

 

二重管雙環塞灌漿工法,特點有較為均勻的於計畫範圍灌注灌漿材料、可沿灌注外管上下選擇任意灌注位置、並能於同一位置灌注不同種類材料。

本案改良土層厚達3m,為於GL-32~-35m。連續壁周邊採1*1m配置;中間採1.5*1.5m配置,總計763注入孔。鑽孔工期44日,CB漿灌漿工期20日,MK漿灌漿工期29日,總工期100日。改良目標K<5*10-5cm/sec,全區最高為2.54*10-5cm/sec,平均5.5*10-6cm/sec,改良效果甚佳。

 

第九挖(GL-28.8m)現場土質情況,

地表無受壓水冒出,地改品質良好。

 

封層止水現況

 二、臨時抽排水計畫

為確保開挖時施工安全,本案於開挖區內設置9口祛水井與10口解壓井進行降水,排除進入工區內之地下水,降低開挖面下方之地下水壓,防止開挖時產生上舉破壞。

名稱 直徑 深度 位置 數量 開挖工期
祛水井 16” 85M 連續壁內 9口 平均8~9日
解壓井 8” 48M 開挖面內 10口 平均3日

本案基地簡化地層參數表如下:

開挖前地下水位位於GL-6m,祛水井進行景美礫石層(GL-55.1m以下)祛水,將基地外原地下水位降至GL-11.94m以下,減少內外水壓差。

開挖階段 開挖深度 界面水頭 Uw γihi FS 檢核結果 需降 預估抽
(GL.m) (GL.m) (t/m2) (t/m2) 水頭 水井數
1 -5.3 -6 49.1 99.67 2.03 FS>1.2,OK - -
2 -8.8 -6 49.1 92.77 1.89 FS>1.2,OK - -
3 -11.7 -6 49.1 87.15 1.77 FS>1.2,OK - -
4 -14.9 -6 49.1 80.96 1.65 FS>1.2,OK - -
5 -18.1 -6 49.1 74.61 1.52 FS>1.2,OK - -
6 -21.3 -6 49.1 68.21 1.39 FS>1.2,OK - -
7 -24.5 -6 49.1 61.81 1.26 FS>1.2,OK - 1
8 -26.2 -6 49.1 58.41 1.19 需降水頭至GL-6.43m以下 0.4 8
9 -28.8 -6 49.1 53.21 1.08 需降水頭至GL-10.76m以下 4.8 8

依據上表顯示第八階段開挖需將礫石層水位解壓至GL-6.43m以下,第九階段開挖需將礫石層水位解壓至GL-10.76m以下,則上舉FS>1.2,避免基礎底板上舉破壞。

解壓井使基地內開挖面下松山層受壓水層解壓,防止基地內黏土層上舉破壞。上舉破壞界面深度(GL-32m),各開挖深度檢核如下:

開挖 開挖深度 界面水頭 Uw γihi FS 檢核結果
階段 (GL.m) (GL.m) (t/m2) (t/m2)
1 -5.3 -6 26 52.93 2.04 FS>1.2,OK
2 -8.8 -6 26 46.03 1.77 FS>1.2,OK
3 -11.7 -6 26 40.41 1.55 FS>1.2,OK
4 -14.9 -6 26 34.21 1.32 FS>1.2,OK
5 -18.1 -6 26 27.86 1.07 需降水壓至23.21t/m2(水頭GL-8.79m)以下
6 -21.3 -6 26 21.46 0.83 需降水壓至17.88t/m2(水頭GL-14.12m)以下
7 -24.5 -6 26 15.06 0.58 需降水壓至12.55t/m2(水頭GL-19.45m)以下
8 -26.2 -6 26 11.66 0.45 需降水壓至9.71t/m2(水頭GL-22.29m)以下
9 -28.8 -6 26 6.46 0.25 需降水壓至5.58t/m2(水頭GL-26.62m)以下

表中建議第五階段開挖,需開始將松山層受壓水層抽降,降低至GL-8.79m以下。

為了使開挖順利,增加10口抽水井,於每層開挖時,降低開挖面下的水壓至開挖面下1m。

祛水井開挖到撤場工期約103日,解壓井工期約40日,同時段亦有封底止水計畫。地改加上前置鑿井,總共約花了六個月時程,花費近七千多萬。

第九挖現況,開挖過程無上舉情形發生。圖中低漥處有水漥為開挖面水,利用抽水井促進開挖施工性。

三、車道挑空區水平向支撐梁

本案車道為弧形設計,緊鄰連續壁。車道與連續壁之間的挑空區高達22.7m,再加上該段連續壁靠近捷運板南線隧道,施工方建議應新增連結連續壁與車道梁的正交梁,傳遞壁體受力,減少連續壁變位,進而排除對捷運站體與隧道的危害。經檢討,各樓層新增三支正交梁(50*50),上下層主筋各5#8

 
正交梁鋼筋綁紮現況   正交梁現場施作現況

本案採逆打工法,待澆置完當樓層樓板後再順打車道,施工上設計兩支假梁加勁,連接鋼柱與連續壁,預防開挖面與上一層樓板挑高過大。假梁經檢核配筋上層11-D25,下層6-D25,斷面80*45

 
支撐假梁現場組模情況   支撐假梁拆模後,構築車道板時的現況
     
   
支撐假梁施作情形    

施工同時委託監控廠商,進行捷運隧道自動化監測,每兩小時更新數值。管理值與開挖中觀測最大值整理如下表:

開挖前安全管理值(已考量儀器誤差值) 開挖中觀測最大值
監測項目 警戒值 行動值 危險值
建築物沉陷量  - ±4mm ±8mm ±25mm -2.5mm
隧道收斂值 上行線 ±5mm ±6.5mm ±20mm 2.2mm
隧道水平位移 ±4.5mm ±5.5mm ±10mm 1.3mm
隧道垂直位移 ±4.5mm ±5.5mm ±10mm -1mm
隧道收斂值 下行線 ±4.5mm ±5.5mm ±20mm 2.3mm
隧道水平位移 ±4mm ±5mm ±10mm 1.5mm
隧道垂直位移 ±4mm ±5mm ±10mm -1.7mm
建物傾斜計  - 1/3300 1/1500 1/1000 1/4125

監測結果顯示,隧道水平垂直收斂值、位移量、建物沉陷量與傾斜量,皆小於警戒值,可見上述各配套措施實行品質甚佳,無造成鄰房甚至捷運站體損害之虞。

本案為新北市建築案開挖深度最深、且相鄰捷運隧道之特殊基地。筆者有幸能參與施工過程,將書本所學與現地經驗整合。為使相關經驗能互相交流,以達拋磚引玉之效,筆者將現場經驗整理與各先進分享,盼能與各先進共同為施工技術共盡一份心力。

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